




我们专注于创新,但更注重细节
高质量、高精度的产品源于畅东对细节不断的追求完善。因此,畅东对每一款产品,从设计、生产、测试、交付进行了严格把控,从原材料的采购到产品的交付每一个环节都实行层层检验,从而确保了产品的质量与性能,在每一个现场稳定运行。
质量体系认证,品质更可靠
通过ISO9001:2015国际质量体系认证、并获得多项国家发明专利、实用新型专利、外观专利以及高新技术产品认定证书,规范了研发、生产、检验流程,从而保证了产品品质的可靠性。

环保设备哪家好?
畅东根据多年的工作经验,制定了标准化产品,减轻了设计工作量,提高了设计质量并缩短了生产周期。
畅东根据客户现场情况,制定合理的方案,一切从客户的需求出发,设计出客户满意的产品。

脉冲式布袋除尘器常见故障及排除解决方法
脉冲布袋除尘器之所以出现各类故障,一类由设备制造商遗留的先天不足,包括喷吹清灰系统设计缺欠,滤袋等元器件质量差,安装质量缺陷,内部涂装不切合烟气实际等,它们给用户造成了很大损失和麻烦;一类为用户自身的不当使用所致,包括低温作业、结露糊袋、超温,以及不适当的维护和操作等,只有通过这两个方面的共同努力,才能使我国的布袋除尘器走上健康发展的轨道。 一、输送和锁风装置故障率高 标准形式是在下灰斗处采用螺旋输送机(见图1a),锁风装置采用分格轮下料器。这2种设备故障率较高,尤其螺旋输送机的轴和叶片在灰斗内,其吊轴承的故障多,维护困难。 解决方法: 1)下料器改用双层重锤翻板阀,这样不仅可杜绝故障,而且减少了1台运行电动机,降低生产成本(以某厂水泥磨为例,按运转率70%,电价0.45元/kWh计,1台脉冲布袋除尘器年节电1380元)。 2)要求制造商尽可能改变灰斗形状,以缩短螺旋输送机的长度。其长度小于4m时,不用吊轴承结构,可便于检修和维护。在厂房高度较高、并满足抽袋空间的前提下,可采用多灰斗结构(如图1c),取消螺旋输送机,这样既可减少设备维护,也可节约用电。多楼层布置时,因厂房空间高,可采用图1d方案,加长灰斗(适合少于4室的脉冲布袋除尘器)。此方法的灰斗用料稍有增加,但运行费用的下降在4个月就可收回增加的投资。 二、厂房高度不够 脉冲布袋除尘器大多采用上部抽袋结构,因而要求厂房有一定高度。在生产中常常因厂房高度不够而限制了除尘器的应用。 解决方法: 1)当厂房高度比要求只矮1m左右时,可采用降低灰斗高度的方法,采用双灰斗结构(见图1b)。但此方法需要增加1台螺旋输送机和下料器,运行费用略有增加。在粉尘浓度不太高的场所,可将螺旋输送机的开停与脉冲喷吹清灰同步,以减少电耗和机械磨损。 2)当采用1)的方法不能满足抽袋空间时,可采用多级袋笼法(2~3级为宜),但此方法装拆袋时工作量加大。就多级袋笼的连接而言,目前有螺栓连接和钢丝卡连接2种,从装拆的方便性来说,钢丝卡连接较为合理。 3)采用1)和2)仍不能满足要求时,可将屋顶打穿,再建加固圈梁,将脉冲布袋除尘器露天布置,根据烟气条件,确定是否需要保温,同时要考虑电气设备的防雨。 3、除尘阻力大滤袋寿命短 滤袋的性能好坏直接关系除尘器的运行。目前存在除尘器阻力大,处理风量偏小,除尘布袋寿命短的问题,不但影响除尘效果,甚至影响生产的正常进行。

布袋除尘器风机出现跳闸怎样处理,方案在此
布袋除尘器风机出现跳闸会直接停止风机的运转,风机被迫停机会带来很多的问题,不仅造成风机的损坏,严重的甚至会直接导致电动机的报废,因此避免除尘器风机出现跳闸这一现象是非常重要的。对于离心风机来说,除尘器风机出现跳闸的原因有哪些呢?哪些因素会导致风机发生跳闸现象呢?我们根据一些从用户那边反馈的信息来看,可总结以下几个常见的原因: 1、除尘系统管道问题引起风机的跳闸:除尘管道比较短,并将阀门关死(实际为蝶阀,是关不死的),但所产生的系统阻力不足导致离心风机电机跳闸的原因,之外由于管道过长,未关阀门,但阻力还是高于风机所能承受的阻力,所以在对风机进行清洁的时候,要时刻关注管道的清洁问题。 2、电器的问题引起风机跳闸;机械的问题引起风机跳闸;没有完全打开风机的风闸会引起跳闸;风机出口的风管截面过大,从而造成风机所需轴功率过高,电机的负荷超载,电流超过了额定值;除尘器及管道阻力小。电器本身所产生的问题要求用户在检查风机本身的情况之外,也要对风机所需要使用到的电力设备进行充分的检查。 3、降低风机出口风阀的开启度;降低轴功率;如果用户在调节风阀后造成不能满足系统要求,这个时候就需要考虑更换风机;正常情况下,风机启动是要关闭风门的,那就是说当关闭风门的时候风机不会负载(一般情况很少);如果是多翼扇形调风门(风门分左右旋向),风门旋向不对,风门越开电流越小。这些方法能很好的帮助用户解决风机跳闸的问题,但是并不能使用到所有类型的风机中,所以还需要根据所选风机的类型来判断解决问题的方法。


